答:70年代和80年代期间设计制造的空分设备,均采用筛板粗氩塔,因设计技术水平所限,粗氩塔的设计及运行的回流比很大,提取1m3/h的粗氩所需要的氩馏分量要求很多,70年代设计的空分设备,提取1m3/h的粗氩需上塔提供45m3/h左右的氩馏分;80年代设计的空分设备,提取1m3/h的粗氩需上塔提供35m3/h左右的氩馏分。在全低压空分设备提取粗氩时,由于冷量紧张,膨胀空气量较大,将对上塔的精馏带来不利影响,因此氩馏分抽取量不能过大,约为加工空气量的8%~15%,氩的提取率较低,最高只有35%~45%。由于规整填料塔在空分设备中获得广泛使用,氧一氩分离效率的提高,提取1m3/h粗氩仅需上塔提供28~30m3/h的氩馏分,因此氩的提取率明显提高,采用规整填料上塔和全精馏制氩技术的空分设备,氩提取率可高于80%以上。同样,对于采用筛板塔的空分设备,即使上塔不改造,单筛板粗氩塔改造成规整填料塔,粗氩产量也能提高。70年代设计的空分设备,粗氩产量可提高30%左右,如某钢厂70年代引进日本的一套万立空分设备,原氩产量的设计值为120m3/h,90年代改造增设氩提取设备,采用规整填料粗氩塔,粗氩产量达到180~200m3/h;80年代设计的空分设备,粗氩产量可提高15%左右,如某钢厂的一套万立空分设备,粗氩塔改造成规整填料后,粗氩产量提高到320~340m3/h。因此可以说,老一代空分设备的筛板粗氩塔,化很少的投资,改造成规整填料塔后氩产量可以得到很大的提高,为企业创造一定的经济效益。
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