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帖子主题:煤气布袋除尘---问题
楼主:游客5601 [2008/3/30 14:47:38]
我是大四学生,毕业设计课题是关于煤气布袋除尘的,还请那位高手可以给一些资料,在这里先谢过了!那位和我一样毕业设计的同志之间可以交流,谢谢!
第1楼:游客5601 [2005/4/25 8:46:18]
自己坐个2楼先!
难道这么大的一个国家连个布袋除尘的信息都没有吗??悲哀!555555
第2楼:游客8783 [2005/4/25 21:50:19]

一、玻璃纤维覆膜滤料简介

    玻璃纤维覆膜过滤材料是在特殊表面处理配方处理的玻璃纤维基布上覆合膨化微孔聚四氟乙烯薄膜(ePTFE)制成的新型过滤材料,它集中了玻璃纤维的高强低伸、耐高温、耐腐蚀等优点和ePTFE薄膜的表面光滑、憎水透气、化学稳定性好等优良特性。它几乎能截留含尘气流中的全部粉尘,而且能在不增加运行阻力的情况下保证气流的最大通量,是炭黑行业理想的烟气过滤材料。

二、福泰(Filtex)玻璃纤维覆膜滤料的规格特性

     中材科技股份有限公司研制开发的玻璃纤维覆膜滤料(英文名:"Filtex";中文名:"福泰")根据玻纤基材的不同和所使用的ePTFE薄膜规格的不同具有多种多样的规格,其物理机械性能主要由玻纤基材提供,过滤性能则主要由ePTFE薄膜提供。其中应用于炭黑行业万吨级湿法炭黑生产线的福泰(Filtex)玻璃纤维覆膜滤料性能见表1

表1 炭黑行业万吨级湿法炭黑生产线用福泰(Filtex)玻璃纤维覆膜滤料的特性

型 号 EWTF400
织 纹 斜纹
经纬密(根/cm) 20×13
质量(g/m2) 400
破裂强度(N/cm2) 310
拉伸断裂强力
(N/25mm)
经向
>1300
纬向
>1100
透气率(cm/s) 2~6
适合除尘形式 高速反吹风袋滤器
推荐使用温度(℃) ≤260
推荐净过滤风速(m/min) ≤0.7


三、福泰(Filtex)玻璃纤维覆膜滤料品质的保障

    中材科技股份有限公司采用美国进口的经双向拉伸的ePTFE薄膜,日本进口的高温热压复合设备,凭几十年生产玻纤滤料的经验,集几代人智慧的结晶研制开发的高质量玻纤底布,采用先进的热压复合工艺,严格的ISO9001质保体系生产出优质过滤材料。

   中材科技股份有限公司有一整套完整的质量保证措施,有包括从玻璃纤维原丝及各种纺织纱到各种玻纤织物和玻纤毡材等产品的各种检测手段,确保福泰(Filtex)玻璃纤维覆膜滤料品质优良。

  • 有从美国引进的Mullen破裂强度检测仪和MIT耐折仪;
  • 有自行研制的专利产品--复合强度检测仪;
  • 有国内先进的纱线强力机、滤布强力试验机、透气仪、耐磨仪、厚度仪等过滤材料物理性能测试仪器;
  • 有全套化学分析试验仪器。


    美国进口的MIT耐折仪
    美国进口的Mullen破裂强度检测仪

 

四、福泰(Filtex)玻璃纤维覆膜滤料与普通滤料过滤性能对比

⒈福泰(Filtex)玻璃纤维覆膜滤料能达到任何最严格的排放标准

    福泰(Filtex)玻璃纤维覆膜滤料对1微米以下的微细粉尘都可以达到99%以上的收尘效率,对5微米以上的粉尘可以做到100%的收集。

    福泰(Filtex)玻璃纤维覆膜滤料与普通滤料收尘效率比较见表2和图1。

表3 收尘效率的比较
粉尘大小(μ) 收尘效率(%)
福泰滤料 普通滤料
0.5 99 68
1 99.99 88
3 99.999 96
5 100 98
7 100 99.5

 

⒉福泰(Filtex)玻璃纤维覆膜滤料可降低过滤阻力

    福泰(Filtex)玻璃纤维覆膜滤料的运行阻力较普通深层过滤材料低40~75%(见图2)。这意味着:

⑴延长了滤料因阻力上升而失效所持续的时间(延长了滤料使用寿命);
⑵减少了生产成本和操作成本。

 

 

⒊福泰(Filtex)玻璃纤维覆膜滤料可增加处理风量

    由于福泰(Filtex)玻璃纤维覆膜滤料是依靠ePTFE薄膜实现"表面过滤",从而无须建立"初次粉尘层",而且灰尘可以轻易地从滤料表面清除,因而要达到同样的过滤效果和维持同样的过滤压差,系统可处理更高的风量。这就意味着:

⑴系统无须改造即可提高产品产量,只要将普通滤料换成福泰(Filtex)覆膜滤料;
⑵新袋滤器设计时,福泰(Filtex)覆膜滤料可使除尘设备采用更高的气布比,从而减少设备占地面积,降低设备投资。

⒋福泰(Filtex)玻璃纤维覆膜滤料具有更长的使用寿命

    依靠ePTFE薄膜实现"表面过滤",粉尘不会进入滤料内部,滤料不会因阻塞而失效。

    优异的清灰性能使清灰次数减少,清灰强度降低,从而减少了滤料的磨损,延长了滤袋的使用寿命。

五、福泰(Filtex)玻璃纤维覆膜滤料的应用

    福泰(Filtex)玻璃纤维覆膜滤料,可以解决以下技术难题:

    • 袋滤器出口粉尘浓度排放偏高,达不到18mg/Nm3的国家排放标准;
    • 系统运行8个月后滤袋过滤阻力偏大,袋滤器运行和维护成本偏高;
    • 袋滤器通处理烟气量不够,想提高产品产量却受到限制,如若想提高N100系列产品产量时会遇到处理烟气量不够,阻力增大的问题;
    • 滤袋使用寿命偏短,需要更换滤袋而影响生产;
    • 粉尘在滤料表面结块,清灰困难。

     

    天津海豚炭黑有限公司于1984年在国内率先引进美国大陆碳生产技术,建成了一条年产15000吨的湿法炭黑生产线,于1987年顺利投产,推动了我国炭黑工业的发展。该线就是现在的5号炉。由于市场发展的需要,5号炉主要生产N100和N200系列硬质炭黑产品,由于产品粒径细,使用原普通滤料炭黑的收集效果达不到要求,且运行一段时间后,过滤阻力会快速上升,达到3500~4000Pa,使滤袋失效。另外,公司还希望提高该线生产产量,以满足日益增长的市场需求。

    天津海豚炭黑有限公司与中材科技股份有限公司滤材事业部进行了全方位的合作,探讨了多个技术方案,最后决定在5号炉主袋滤器6个箱体一次性全部换用中材科技股份有限公司生产的福泰(Filtex)玻璃纤维覆膜滤袋共计1728条,滤袋规格EWTF350/ Filtex-φ127×3500,于2004年8月20日挂袋,9月2日投入运行。从目前的运行情况看,基本上达到了预期的目的。主袋滤器运行参数见表3


表3 天津海 炭黑有限公司5号窑主袋滤器运行参数

项 目 参数对比
原普通滤袋 覆膜滤袋
除尘形式 反吹风除尘器 反吹风除尘器
工艺空气量(标况) 9670Nm3/h 10200Nm3/h
炭黑烟气量(标况) 19000 Nm3/h 21000 Nm3/h
烟气进口温度 275±10℃ 275±10℃
尾气出口温度 210~230℃ 210~230℃
反吹气体温度 200~220℃ 200~220℃
使用滤料 EWTF550 EWTF400/Filtex
滤袋规格 φ127×3500 φ127×3500
箱体数 6 6
滤袋条数 1728 1728
反吹时间 20s 20s
反吹周期 180s 180s
过滤风速 0.32m/min 0.35m/min
过滤阻力 3500~4000Pa(8个月后) 2000±500Pa

    从运行结果看,炭黑收集效果和滤袋运行阻力的实验达到了预期的试验效果,在提产方面由风机提供的燃烧工艺空气量由9670 Nm3/h提高到10200 Nm3/h时,炭黑烟气量提高到21000 Nm3/h,工况烟气量达42000Nm3/h,过滤速度达0.35m/min时没有出现不良过滤问题。

六、结语

    万吨级以上大型炭黑生产线在我国发展迅速,收集炭黑的发展趋势是使用玻璃纤维覆膜滤袋,天津海 炭黑有限公司与中材科技股份有限公司在此方面进行了成功的探索,对我国炭黑行业的发展具有特别重要的意义。

    采用玻璃纤维覆膜滤料可在降低滤袋阻力,提高收集效果等方面取到很大的作用,但提产要与系统综合改造。



第3楼:游客8783 [2005/4/25 21:51:40]
南京菲尔特过滤材料有限公司 王小兵 严荣楼
http://www.njfilter.com


【摘 要】本文对制造滤料的部份纤维的特性及其滤料在实际应用中需关注的工况做了一个简单的分析,并从机理上进行了一些探讨。
【关键词】纤维,过滤材料,应用

⒈前言

    在工业生产中,工业炉窑和燃煤锅炉产生大量的工业粉尘和烟尘。当前,治理工业粉尘和烟尘最有效的技术是袋式除尘技术,而其核心是过滤材料。

    目前,过滤材料的品种不断增多,单从材质而言,就有天然纤维、各种合成纤维、各种无机纤维和金属纤维等。近年,我国滤料生产工艺技术得到了飞速发展,产品质量有了大幅度的提高,为我国的环境保护事业做出了较大的贡献。可是在实际应用中,却总会出现这样那样的问题,这与我们对过滤材料的认识不足是密不可分的。本文对制造滤料的部份纤维的特性及其滤料在实际应用中应注意的事项做一简单的分析,希望对滤料的正确应用有所帮助。

⒉部份化纤的特性及其滤料的应用

    目前我国化纤滤料主要是涤沦机织布和涤沦针刺毡。由于对耐温提出了更高的要求,近年又通过引进耐高温的化学纤维,研制生产出了很多耐高温的化纤滤料,如Nomex、Procon、Torcon、Basfil、P84等。以下结合笔者对这些纤维及其滤料的浅薄认识,分别对其做一简单的分析,以取到抛砖引玉的作用。部份滤料的最高使用温度和需关注的工况见表1。

表1 部份滤料的过滤特性
纤维种类 最高使用温度℃ 不适宜的工况
82
PP(丙纶) 93
PE(涤纶) 135 碱性气氛且有湿气存在
PPS(普抗、托抗) 190 溴化物,15%以上的氧
Nomex 200 水汽和SOx
P-84 260 高PH值和湿气存在
玻璃纤维 260 HF酸

涤沦纤维及其滤料

涤  沦:学名聚酯(Polyester PE) 聚对苯二甲酸乙二醇酯Polyethylene terephthalate,PET

结构式:    

特  性:比重1.38g/cm3,熔点256℃,断裂强度5.5g/d,极限氧指数22。热塑性纤维,遇火会燃烧并滴落,能压光、烧毛。

过滤性能:可在干燥条件下经受135℃的操作温度;连续在135℃以上工作会变硬、褪色、发脆,短时高温亦会使其强度变弱。抗水解性差,不适于高碱、高湿气的工况条件下(5%以上水汽,100℃以上高温)使用;

解决办法:

⒈温度超过135℃则选用Nomex等耐高温纤维;
⒉水汽超过5%则将温度降到100℃以下;
⒊高碱、高湿汽情况下,选用耐水解的丙烯腈纤维。

Nomex纤维及其滤料

Nomex:学名芳香族聚酰胺 Aryl polyamide

结构式    

特 性:比重1.38g/cm3,断裂强度4.9g/d,极限氧指数29。是非热塑性纤维,不自燃也不助燃,它在高温状态下如371℃只会碳化或分解成小分子,不会象一般热塑性纤维会突然软化,所以不能压光,但可烧毛。

过滤性能:可在干燥条件下经受200℃的操作温度;是水解性纤维,当高温和有化学成份及水份时会很快水解而损坏;在水份浓度为10%及弱酸性及中性环境下可适用于190℃的操作温度,而使用寿命也可达两年;若水份浓度增加为20%,使用寿命需达到两年则需降温到165℃以下,若还在190℃使用其寿命只有半年多。
    它特怕SOx的侵蚀,因此在烧含硫煤的电厂中往往不能应用。在水份浓度为10%时,若温度为120℃、SO2含量50~400ppm,强度保留率为58%,若温度升到180℃,SO2含量50ppm时,强度保留率为30%,SO2含量400ppm时,强度保留率仅5%。所以在有水汽和SOx存在时不宜使用。

解决办法:⒈水解可用普抗替代,普抗能耐水解和硫氧化物的侵蚀。

普抗(托康)纤维及其滤料

普 抗:学名聚苯硫醚 Polyphenylene sulfide PPS

结构式:      

特 性:比重1.38g/cm3,熔点285℃,断裂强度5.0g/d,极限氧指数34。是结晶性高性能热塑性工程塑料,具有耐热、耐化学性、阻燃性等诸多特性。

过滤性能:可在190℃的温度下连续使用,瞬时200℃(每年累计400小时以下);在160℃的热压釜中能保持90%以上的强度。耐化学性非常好,抗硫,抗酸效果很好,所以在燃煤锅炉上是最合适的滤料,现有约80%的PPS滤料使用在燃煤锅炉上,它只要求煤的硫含量在3.5%以下,烟气中SO2含量在2700mg/Nm3以下。
    其缺点是抗氧化性较差,要求O2含量小于14%(Vol)、NOx小于600mg/Nm3,若O2含量达12%建议温度降到140℃,总之氧含量越高,所使用的温度就要越低,因每增加10℃,化学反应成双倍的增加。也就是说本来寿命3年的情况下,若温度增加10℃,其寿命会只有1.5年。

P84纤维及其滤料

P84:学名聚酰亚胺 Polyimide PI

结构式:    

特 性:比重1.4g/cm3,是不规则的叶片状截面,因此比一般园形截面增加了80%的表面积。耐高温性很好。

过滤性能:可在260℃以下连续使用,瞬时温度可达280℃(每年累计少于200小时)。有一定的水解性,建议使用在水汽含量小于35%Vol的气氛中。有一定的抗氧化性,希望烟气中O2含量小于16%Vol,NOX小于600mg/Nm3,若没有O2补充NOX含量可放宽到1500mg/Nm3
    SOX会使滤料寿命降低,建议SOX含量小于700mg/Nm3,在垃圾焚烧炉中应用必须有脱硫装置。

 

⒊玻璃纤维及其滤料的特性

    玻璃纤维是一种无机纤维,其主要成分是SiO2。它是将玻璃料在1300~1600℃的温度熔化以后,从熔融态抽丝并迅速淬冷而制得的。比重2.54g/cm3,原丝抗张强度在160~275kg/mm2。按成分不同又分为A玻璃、C玻璃、E玻璃和S玻璃等,用于过滤材料一般采用C玻璃(即中碱玻璃或称钠钙硅酸盐玻璃)和E玻璃(即无碱玻璃或称铝硼硅酸盐玻璃)两种。目前我国生产过滤布用的玻璃纤维主要采用无碱80支、中碱45支和无碱40支,其单纤维直径分别为6μ、7.5μ和8μ。
    玻璃纤维最实出的优点就是耐高温,尺寸稳定性好,拉伸断裂强度高。玻璃纤维在耐化学侵蚀方面,除了氢氟酸、高温强碱外,对其他介质都很稳定。玻璃纤维的缺点是耐折性较差。

耐温性
    做为过滤材料,玻璃纤维可于260℃(中碱)/280℃(无碱)的工况条件下长期使用,瞬间高温可达350℃。过滤气体的温度控制在收尘设备的设计中具有重要的意义,过滤材料的耐高温性能对收尘设备的成本和运行费用都取着决定性的作用。烟气的高温过滤会给您带来以下好处。

  • 省去了除尘装置的冷却费用,因而降低了除尘设备的造价;
  • 减少了冷风的掺入量,从而使处理风量的总数得到了有效控制。这一点对降低除尘设备的造价是不言而喻的。
  • 减少了结露的危险。260℃这一温度界限,对目前所有的工业领域,排除结露故障是足足有余的,这就防止了除尘设备的腐蚀,延长了其使用寿命。同时还防止了滤布表面结露而引起阻塞的故障,使过滤得以顺利进行。
  • 节能。如钢铁行业高炉煤气净化,煤气降温不仅本身浪费能源,而且减少了煤气的燃烧热值。

尺寸稳定性好
    玻璃纤维在280℃下,其收缩率为0,与其他合成纤维滤料要比,尺寸稳定性优越得多。使用玻璃纤维滤料时不必担心透气性和过滤面积的变化,以及收缩而加大布面张力和滤袋伸长而使滤袋皱折,加快滤袋破损等影响。

拉伸断裂强度高
    拉伸断裂强度高、拉伸断裂伸长率小是玻璃纤维过滤材料的又一特点。所以在除尘用滤袋设计时,对滤袋的拉伸断裂强度要求基本上可不予考虑。玻纤滤料与涤沦滤料的强力比较见表2,几种过滤材料断裂伸长率的比较见表3。

表2 玻纤滤料与化纤滤料的拉伸断裂强度标准值对比
品种
规格
经向强力
纬向强力
标准号
玻纤滤料
CWF-300
1200N/25mm
1000N/25mm
GB7687
EWF-600
2400N/25mm
2400N/25mm
化纤滤料
普通型
600N/50mm
1000N/50mm
GB12625
高强低伸型
3000N/50mm
2000N/50mm
        注:强力单位N/25mm是指25mm宽布条的拉伸断裂强力值(N),N/50mm则为50mm宽布条数据。

表3 几种过滤材料的断裂伸长率
品种
比重g/cm3
伸长率%
1.54
3~7
羊毛
1.32
25~37
聚丙烯
0.91
12~25
聚酯
1.38
19~25
芳香族聚酰胺
1.38
12
玻璃纤维
2.54
3~4

耐化学侵蚀:
    玻璃纤维本身的耐化学侵蚀与玻璃纤维过滤材料的耐化学侵蚀是两个不同的慨念。因为玻璃纤维过滤材料都必须经过表面化学处理才可以投入使用,未经处理的玻璃纤维做为滤料使用可以说是没有意义的。但对玻璃纤维本身的耐化学侵蚀性我们也要有一个较全面的认识,下面就从酸、碱和水汽对玻璃纤维本身的影响和对玻璃纤维滤料的影响分别做一讨论。

①玻璃纤维滤料具有高度的耐酸性
    中碱玻璃纤维具有高度的耐酸性(HF酸除外)。因为它含有约12%的碱金属氧化物,在酸性介质下

≡Si-O-Na + H+ -→ ≡Si-OH + Na+

侵蚀过程中,生成的≡Si-OH反而在纤维表面起了保护膜的作用,它阻碍着侵蚀进程。
无碱玻璃纤维耐酸性则相对较差,因为其碱金属氧化物含量少,而含有约3%的B2O2,在酸性气氛下

B2O2+3H2O=2H3BO2

遇水后生成的可溶性的硼酸对纤维结构有一定的破坏作用。
    为了提高玻璃纤维过滤材料的耐酸性能,各玻璃纤维滤料生产企业都研制了不同的表面化学处理耐酸配方。如南京菲尔特过滤材料有限公司研究开发了RH、YM、AR等系列玻璃纤维过滤布耐酸处理配方,为我国碳黑、燃煤锅炉、垃圾焚烧炉等行业提供了优质滤料。
    本中心研制开发的耐酸玻璃纤维滤料采用耐酸配方处理,该配方中的抗酸聚合物包覆在玻璃纤维表面,生成一种保护性屏障,使它免受化学侵蚀。采用0.3mm厚中碱玻纤布按照美国BGF公司滤料耐酸测试方法测得酸腐蚀前后耐折性能见表4。如表所示,经耐酸配方处理的玻纤布耐酸性能大幅度提高。

表4 两种过滤布的耐酸性比较

滤料名称 MIT耐折(次/15mm·1.5kg)
酸腐蚀前 酸腐蚀后 保留率
耐酸配方处理玻纤布 2433 1937 79.6%
普通配方处理玻纤布 1846 1075 58.2%

所以,在有酸性气氛的高温烟气除尘时,宜选用经过耐酸处理的玻璃纤维过滤材料。

②高温耐碱性不是考虑的重点
    由于自然界的碱都是以碱金属氧化物的形式存在的,所以在高温过滤的烟尘中,尽管有很多碱性成分,但不会真正形成诸如NaOH、Ca(OH)2等形式的碱。所以,尽管普通玻璃的高温耐碱性较差,但碱对玻璃纤维滤料的危害并不是考虑的重点。

③水汽对玻璃纤维滤料有一定的影响
    水汽对玻璃纤维滤料有一定的影响。在实际应用中,高温过滤烟气含水量较大时,宜选用经防水处理的玻璃纤维滤料。
    无碱玻璃纤维对水、湿空气、弱碱有高度的稳定性,属于一级水解级。中碱玻璃纤维对水、湿空气较稳定,属于二级水解级。而高碱玻璃纤维一般属于三级水解级。这是由于其碱金属氧化物含量不同造成的,因为碱金属氧化物会与水起化学作用,生成可溶性的硅酸钠

Na2O+H2O=2NaOH
2NaOH+SiO2= Na2SiO2
Na2SiO2=2Na++SiO2

    为此,出现了很多经防水处理的玻璃纤维过滤材料。如南京菲尔特过滤材料有限公司研制开发的FCA、FQ、TFB等配方处理的滤料都有优异的防水性能,RH、YM、AR等耐酸配方处理的滤料也具有优异的防水性能。

④玻璃纤维特怕HF酸,160ppm以上的HF存在时不能使用。

耐折性
    玻璃纤维耐折性较差,但可以从控制纤维的直径和表面化学处理两个方面来大幅度提高其耐折性能。玻璃纤维的直径对玻纤过滤布的耐折性能影响较大,这是因为玻璃纤维是无机纤维,比较脆,当把单根纤维弯曲到一定的曲率半径时,纤维即断裂,这个半径就称为该纤维的断裂弯曲半径,玻璃纤维的直径d与其断裂弯曲半径r的关系如下:

r=Ed/2T

    式中E(弹性模量)和T(抗张强度)皆为常数,因此纤维的直径越细,其断裂弯曲半径越小,越不易折断,耐折性会明显提高。不同直径纤维的耐折性能见表5。

表5 纤维直径对玻璃纤维耐折性的影响
纤维直径(μ) 耐折性能(次)
3.3 2077
4.4 879
5.5 175
6.6 88
8.8 39

    玻璃纤维的表面化学处理可改善纤维的耐折性能。南京菲尔特过滤材料有限公司研制开发的高耐折表面化学处理配方与国内传统配方相比,其耐折性能提高10倍以上,达到美国进口同类产品水平,取得了较好的效果。其滤料性能比较见表6。

表6 几种无碱膨体纱过滤布性能对比
品 种 断裂强度
(N/25mm)
MIT耐折
(次/15mm·1.5kg)
透气率
(cm/s)
质量
(g/m2)
经向 纬向 经向 纬向
U.S 1885 1160 62138 9674 26.9 487
EWTF550/PSI 2800 1684 4783 1724 17.5 539
EWTF550/TFB 3325 1746 64339 9253 24.1 589
EWTF800/TFB 3295 3480 89566 30175 18.6 890

 

 

⒋结语
    

    各种不同纤维制成的过滤材料都有其自身的特性,我们对其认识的充分程度决定了其在实际应用中的成功率。所以在实际应用中,我们一方面要把收尘器的工况条件吃透;另一方面要对各种滤料的适用工况特别是不适宜的工况吃透。只有把工作做在前面,做细、做深才能使各种滤料用好,更好地为我国环保事业做出应有的贡献。

          

-完-

第4楼:游客8783 [2005/4/25 21:52:37]

1 概况

    中国电石行业约有电石炉四百多座,年产量居世界首位。国内电石行业在规模、炉型、布局、节能、环保上存在先天不足,再加上原料质量差、管理水平仍然比较低,同时能耗高、污染严重。一方面电石炉烟气的余热利用效果不佳,另一方面电石炉烟气的除尘净化更是难中之难、重中之重。

    在电石生产中,电石炉的烟气是最大污染源,以一座10000KVA的开放式电石炉为例,年排放废气量(以每年生产10个月计算)达6亿标准立方米,年粉尘排放量超过1000吨,污染极其严重。由于电石炉烟气温度高,粉尘性质特殊,风量变化大,国内电石行业采用了许多除尘技术,进行了大量的烟气净化的实践,但都未能根本解决问题。

    为推动国内电石炉行业技术进步,我国八十年代末从德国、挪威、日本等国引进8套25000KVA全密闭电石炉,引进中空电极、气烧窑、组合式把持器、干法除尘、计算机控制等五项新技术。从应用上看,组合式把持器、计算机控制二项技术获得了成功,但中空电极、电石炉烟气干法除尘技术却始终无法成功,由于烟气无法净化而不能向气烧窑提供洁净的气源,导致气烧窑技术也最终失败,烟气的污染不能解决,烟气中的大量的热能也白白浪费。

    国内电石炉烟气净化的实践告诉我们:无论是早期自行研制的电石炉除尘技术,还是从国外引进的新技术,或者改进后的除尘技术;无论是采用电除尘技术、或者袋除尘技术,还是采用耐高温陶瓷过滤技术,或者水除尘技术,都因为无法适应电石炉烟气变化和焦油糊袋、或形成二次污染而最终全部失败。新老项目普遍产生的严酷现实使电石炉行业认识到:即使是引进国外技术,也必须是成熟过硬的技术,还要符合中国的国情,否则将无法发挥其先进性。同时,要求国内电石行业必须下更大的力气和决心开发适合中国国情的电石炉烟气余热利用和烟气净化装制。

    1996年8月,由国家建材局合肥水泥研究设计院、中国船舶工业总公司第七研究院、三明化工总厂等单位共同承担设计的电石炉烟气净化及余热利用系统在三明化工总厂4#电石炉投入运行。四年多的运行证明,该装置运行稳定可靠,除尘器排放多次检测均小于50 mg/Nm3余热锅炉副产蒸汽,经济效益十分显著。整个系统由计算机集成监测控制,自动化程度很高。三明化工总厂4#电石炉烟气净化余热利用技术取得了巨大的成功,这标志着国内电石炉烟气环保与节能两面三刀大难题从技术上来讲已经完全可以解决。以这些技术为基础,新的能够适合不同用户要求的电石炉烟气余热利用及烟气净化技术不断被开发出来,并很快获得应用,取得了很好的经济效益和社会效益。

2 电石炉的烟气特征

    电石炉从炉型上来说分为开放式炉、半密闭电石炉和全密闭炉三种。炉型不同,其烟气性质完全不同。开放式电石炉烟气量大,烟温低,一般不超过200℃;半密闭电石炉烟温较高,一般达到400℃以上,烟气量大幅降低;全密闭电石炉烟温最高,高达600~1000℃,但烟气量很小。除与炉型有关外,不同的地区、工艺流程、操作手段、原材料都对电石炉的烟气特征产生影响。一般来说,电石炉的烟气特征如表1、表2、表3所示。

表1 不同炉型电石炉的烟气工艺参数
炉型 开放式炉 半密闭炉 全密闭炉
烟气温度 160~200℃ 350~550℃ 600~1000℃
风量/吨电石产量 30000Nm3/h 9000 Nm3/h 400Nm3/h
含尘浓度 1~3g/ Nm3 8~20g/Nm3 130~200g/Nm3
氧含量 19% 17% 微量
一氧化碳含量 1.2% 5.0% 10%
二氧化碳含量 微量 微量 5%
氢含量 80.4% 76% 13%
氮气含量 微量 微量 较多

表2 电石炉烟气中粉尘的化学成分
粉尘种类 CaO C SiO2 Fe2O3 Al2O3 其它
百分比% 37.2 34.1 15.8 0.96 7.1 4.84



表3 电石炉烟气中粉尘的粒径分布
粒径μm 0~2 2~5 5~10 10~20 20~40 >40
百分比% 37.5 19.6 21.8 15.6 4.1 1.4


3 国内电石炉烟气治理存在的问题

    从上面的数据可以看出,电石炉烟气温度高,风量大,成分复杂,不同炉型的烟气特征差别很大。同时粉尘的性质比较特殊,粉尘颗粒细,比表面积大,比重轻,同时还具有一定的粘性,难以清灰;粉尘中含有较多的焦炭粉尘,磨蚀性比较强;粉尘中的比电阻也比较高,治理难度比较大。

    国内电石行业为治理电石炉烟气进行了大规模、长时间、形式多样、坚持不懈的烟气余热利用及净化试验研究及实践。 具体来说,开放炉多采用旋风除尘器、电除尘器,如浙江巨化焦团电石厂采用复合沉降室外旋风除尘器二级除尘,便未能达标;还有某电石厂采用电除尘器因此比电阻太高也无法达标;山西某电石厂采用反吹风袋除尘器,因温文工团变化大,清灰困难、焦炭粉尘夹带火星烧毁滤袋等原因最终失败。

    半密闭炉由于烟气疲软度高,无法直接应用袋除尘器或电除尘器,比较好的如牡丹并化工一厂利用烟气烘焦炭后除尘,但也未能达到排放标准;三明化工厂1989年上的20000kVA电石炉配套余热利用及烟气净化系统,采用余热锅炉和三级除尘方案,由于设计不过关,虽经多次整改,仍然无法挽救失败的命运。

    全密闭电石炉烟温高达600~1000℃,烟气成分复杂。国内较为先进的如上海吴淞化工厂采用湿法除尘,但未能达标,同时造成严重的水污染(含氰废水),现已被迫停用;杭州电化厂炉气直接引入锅炉燃烧,降温后进旋风、布袋二级除尘,由于锅炉受热面积问题未能乇底解决,热交换恶化后,烟气温度达到400℃烧毁滤料。从国外引进的全密闭炉配套干法袋除尘技术,烟气冷却净化后进氯烧窑烧石灰,由于烟气冷却后焦油析出,冷却器滤袋很快被粘糊而失效,气烧窑只能停用,烟气直排大气燃烧(点天灯),既浪费热能又污染环境。

    在1996年以前的国内电石行业,无论是国内自行设计的还是从发达国家引进的余热利用及烟气净化技术,都没有解决环保与节能两大问题。虽然有少数企业对电石炉烟气的部分热能进行了利用,但利用后的尾气始终无法解决达标排放的问题。

4 三明化工厂4#电石炉烟气治理的实践

    三明化工厂4#20000kVA半密闭电石炉1989年建成,按照环保"三同时"的要求,在国内外没有成功除尘技术的情况下,设计建设一套余热利用、三级除尘装置,试运行后很快暴露出一些问题:余热锅炉因受热面积灰影响热效率,烟气出口温度偏高烧毁滤袋,同时烟尘堵塞受热管影响通风;袋除尘器设计及工艺参数不合理,运行故障多,清灰效果差,检修维护困难;由于粉尘粒径细,比重轻,前二级除尘基本没有效果,反而增加了漏风和运行阻力;主风机震动剧烈,多次震断地角螺栓。由于整个系统设计不合理,使用的技术也不过关,该系统尽管经过多次整改,仍不能最后解决问题,烟气只能直排大气污染环境。由于三明化工厂地处"国家卫生城市"三明市中心,解决电石炉烟气污染的问题列入该市1994年"市长为民办实事"项目、福建省环保重点治理项目。同年,三明化工厂将4#电石炉烟气治理作为重点科技攻关项目,专题研究,限期解决,1995年列入福建省产学研联事开发项目。

    为了给改造方案提供可靠的基础数据,对4#电石炉组织了多次的测定。取得了烟气成分、湿度、温度、烟气流量、粉尘成分及粒成分及粒径分布、炉面压力等到重要参数,研究了炉面的操作情况和和项工艺参数的波动情况,并对原装置中存在的问题进行分析和测试,找出失败的症结。在本行业没有成功经验,最后提出了"余热利用、落丸清灰、玻纤袋除尘、负压流程、计算机控制"的技术方案,该项目由合肥水泥研究设计院和中国船舶工业总公司第七研究院、三明化工总厂等单位共同承担设计和设备成套。该方案的工艺流程如下图:


    电石炉产生的烟气由导烟管引入分流室,正常情况下经主烟道进入余热锅炉进行热交换,温度降至220℃后进玻纤袋除尘器除尘,净化后烟气由引风机送入烟囱排放。余热锅炉产生220℃左右的过热蒸汽供生产使用。

    该系统由余热锅炉、玻纤袋除尘器、主风机三大主机设备组成主系统,另外还包括软化水系统、落花流水丸清灰循环系统、过热蒸汽并网系统、玻纤袋除尘器反吹风系统、卸灰输送系统、计算机控制系统等辅助系统。关键技术的突破包括锅炉受热面清灰技术、玻纤袋清灰技术、温度控制技术、钢结构热应力补偿技术、系统设计技术、引风机耐温防震技术、滤料设计技术等。余热锅炉采用单气包自然循环直立烟道式,用落丸清灰技术有效解决了锅炉受热面的清灰难题;锅炉结构紧凑、热工制度稳定,保证烟气出口温度稳定在220℃以下,满足了袋除尘器的要求。根据电石炉烟气特点专门设计的LFEE玻纤袋除尘器采用了一些最新技术,重点考虑了气流分布、清灰方式、卸灰方式、温度控制、设备锁风等技术,并考虑了加强的钢结构设计及整体热应力消除技术。由于采用负压流程,进入主风机的烟气已经得到净化,风机运转的可靠性大大加强。计算机控制方面实现了各工艺过程主要参数的实时监控,锅筒水位自动调节,锅炉受热面和玻纤袋清灰的自动控制,落丸清灰系统过程监控。主要工艺参数实现了实时曲线或数据显示,并可以根据需要随时查询打印。

    该系统于1996年8月投入运行,效果相当令人满意,经当地环保局及三明化工厂检测后各项指标如表4。

表4 三明化工厂4#20000kVA电石炉烟气净化及余热利用系统技术指
项目 技术指标
炉面负压 50~100Pa
处理风量 1200000m3/h(工况)
烟尘排放浓度 40.3mg/Nm3
林格曼黑度 1级
系统除尘效率 >99.5%
烟气排放温度 <150℃
过热蒸汽压力 0.55Mpa
过热蒸汽温度 220℃
系统阻力 <4000Pa

    系统投运至今四年多来,除开始进行过一些调整,以后运行情况日趋稳定,烟尘排放始终保持低于国家标准。目前每年副产过热蒸汽27000吨左右,年回收粉尘2500多吨,经济效益、环境效益、社会效益都十分显著。整个系统阻力稳定,表明清灰问题得到有效解决;主风机运行平稳尚未出现故障;自动化程度高,方便稳定可靠;滤袋平均寿命达到二年以上,大大节约了运行费用和维护时间,用户非常满意。

    三明化工厂4#炉烟气净化及余热利用的成功应用是国内首次彻底解决电石炉烟气环保与节能两大难题,也是全国电石行业和环保技术应用方面的一次重大突破。这标志着困扰我国电石行业多年的环保节能问题从技术上已经完全可以解决。1997年11月,原国家化学工业部在上海召开电石行业节能和环保技术研讨会,专门推荐了该项技术,引起极大的重视。该技术还获得福建省1998年度省科技进步奖,并被列入2000年度国家级火炬计划项目。

5 其它技术途径

    三明化工厂2000K VA 半闭电石炉烟气净化应用系统成功后,该厂两台16500KVA半闭炉也采用同样的技术方案;这项技术还应用在胜利油田12500KVA半密电石炉上,都取得了满意的效果。但是应用该技术还是有一定的条件:烟气温度必须超过350℃才能产生过热蒸汽;烟气量不能太大,否则经济上没有可行性;烟气中不能有焦油,否则余热锅炉和玻纤袋除尘器都将失效;烟气中一氧化碳必须小于一定比例,否则进余热锅炉容易产生爆炸。这样的应用条件对于占我国电石行业主要地位的开放炉和全密闭炉来说是无法达到的。另外该技术一次投资太大,如三明化工厂20000kVA半闭炉烟气净化及余热利用系统一次投资达700万元,用户负担较重。特别许多电石厂不需要过热蒸汽,投巨资上余热锅炉没有太大意义。近几年我们进行了深入的研究,提出多种技术解决方案,适应不同的炉型和用户的要求。

    开放炉的特点是烟温低、烟气量大,既无法进行余热利用,烟气处理设施装置也比较大,因此国家经贸委1999年6号令要求关停或改造所有的开放式电石炉。开放炉可以改造企业大多规模小、资金有限,一般不可能投入巨资进行半密闭炉的改造并上余热锅炉系统,而占我国电石行业的70%左右开放炉企业也不可能都关停,因此对开放炉进行这方面的尝试,花钱不多也实现了烟气的达标排放。如安徽氯碱化工集团13500kVA开放炉进行面密封改进后,烟气量下降1/3,烟温提高至300℃,采用专门设计的喷雾降温系统后,烟气量进一步下降,烟温降至220℃,满足了玻纤袋除尘器的使用要求;由于采用了大断面喷雾技术,消灭了烟气中夹带的火星,有效防止了火星对滤袋的伤害。这套系统省了余热锅炉,烟气量又大幅度下降,因此投资较低,同样解决了烟气污染的问题。

    半密闭电石炉烟气治理已经有了三明化工厂这样的样板,但有的用户并不需要蒸汽而不愿投巨资上余热锅炉,对此可以考虑其它烟气降温办法。如河南腔北调焦作鑫达化工化纤有限公司6300kVA半密闭电石炉的烟气治理,我们专门设计了一套烟气强制空气冷却器,高温烟气经冷却器降温后入玻纤袋除尘器除尘。与余热锅炉+袋除尘器技术相比,这套系统所需要的投资减少一半以上。空气冷却器使空气加热以烘干焦炭,余热也得到了较好的应用。与三明使用的反吹风玻纤袋除尘技术相比,专门为电石炉除尘设计的箱式脉冲和喷吹清灰除尘技术也完成了试验研究,即将投入实践。与反吹风玻纤袋除尘器相比,新型脉冲除尘器的钢耗大炎降低,设备投资减少1/4,由于采用毡类滤袋,滤袋平均使用寿命会大幅度提高,系统阻力也会有明显减少。

    全密闭电石炉的主要技术和装备是从国外引进的,一般规模较大,生产效率较高,但其烟气净化及热能利用至今尚未有成功的先例。经调查全密闭炉的烟气干法净化技术即使在发达国家也是一个难题。其难度在于其烟气高温、粉尘细粘轻、一氧化碳含量高、焦油含量高且容易析出、烟温变化大等因素,并存在一定的危险性。我们提出两个方案供参考。方案一是烟气降温后入袋除尘器净化,净化后的气体主要是一氧化碳等可燃气体,经再次降温后送入气柜储存或使用。该方案的关键是烟气降温必须严格控制在一定范围内,既不能超过滤袋子所承受的温度,也不能低于焦油析出的温度;降温装置及玻纤袋除尘器的清灰方式必须可靠,确保含油焦油的粘附性粉尘及时清除;整个系统的密封必须严格保证以防发生燃爆事故。该方案烟气处理量较小,投资较省,但对系统的控制要求很高,同时存在一定的风险性。方案二是将出炉烟气直接送入锅炉燃烧,经热交换降温后进袋除尘器干法净化。锅炉产生的蒸汽可以并网发电或供生产使用。该技术的关键是控制燃烧确保烟气中可燃物充分燃烧、锅炉的消灰及布袋除尘器的清灰、系统各环节的温度控制。出炉烟气燃烧后烟气量大大增加,处理装置也将扩大,因此投资较大。但该方案采用的所有技术都比较成熟,因此可靠性较好。

6 小结

    电石行业总体环保与节能的水平较低,如果政府不给优惠电价,电石生产就要亏本;如果环保标准严格执行,电石厂就必须停产。所以环保与节能是关系到电石企业生死死亡的重大问题。

    三明化工厂4#电石炉烟气净化与余热利用系统的成功应用,较好地解决了电石生产节能与环保问题,该技术已经被证明先进可靠、运转率高,并取得经济效益、环境效益、社会效益三丰收的成绩。这对推动整个电石行业的技术进行具有重要意义。之后,更具针对性、更经济、新型的电石炉余热利用及烟气净化技术不断被开发应用,满足不同炉型和用户的需要。余热利用方面既可以采用余热锅炉副产蒸汽,也可考虑采用空气冷却器烘干焦炭;除尘技术方面也有玻纤袋技术、脉冲除尘技术供用户选择。

    全密闭电石炉虽然尚无应用成功的先例,但技术上解决已经没有任何问题,另外还要开发其它更加经济、能适应不同用户要求的多种技术途径,并尽快实现全密闭电石炉烟气净化和余热利用的实际应用。

          

-完-

第5楼:游客8783 [2005/4/25 21:53:40]

摘 要 本文从过滤布素布、化工原材料及表面处理工艺等方面对影响过滤布表面处理质量的各种因素进行了分析,并归纳总结了"产品质量疵点产生的原因和解决办法"。
关键词 玻璃纤维过滤布 表面处理 质量

1.前言

    玻璃纤维过滤材料具有强度高、尺寸稳定、耐高温、耐腐蚀性好及过滤效率高等优点,但玻璃纤维也有明显的缺点,即性脆、不耐折、不耐磨,在使用过程中频繁清灰,容易磨损、折断,影响使用寿命。玻璃纤维过滤布表面处理质量的好坏,对提高耐折、耐磨及憎水性等性能的差异很大,因此,掌握好影响过滤布表面处理质量的各种因素,严格控制过滤布表面处理的各个环节,对提高产品的各项性能具有重大意义。
本文在过滤布表面处理配方确定的前提下,从过滤布素布、化工原材料及表面处理工艺等方面,对影响过滤布表面处理质量的各种因素进行了简单的分析。了解这些因素,对过滤布的生产具有一定的指导作用。

2.影响过滤布表面处理质量的因素

    玻璃纤维过滤布的生产工序较多,与过滤布质量有关的有素布的生产,热清洗(脱蜡)工序,表面化学处理工序。其过程表示如下:
玻璃球--拉丝--纺织--素布--脱蜡--脱蜡布--表面化学处理---过滤布成品
影响过滤布表面化学处理质量的因素很多,其中包括:
Ⅰ 素布质量
Ⅱ 表面处理用化工原材料的质量与处理剂的配制
Ⅲ 热清洗(脱蜡)工艺
Ⅳ 表面处理机组与处理工艺

2.1素布质量
    素布即表面处理的坯布。素布的质量对处理布的质量起着决定性的作用,素布的质量不合格,无论处理技术多么高明,处理工艺多么先进,处理布的质量都会有问题。素布的外观疵点在GB-7687中作了详细的规定,在此不复赘述。这里仅就素布的均匀性和油污问题讨论如下:

2.1.1素布的均匀性
    素布的均匀性包括两方面,其一是纱支均匀性问题,其二是纺织均匀性的问题。
纱支粗细不均直接影响过滤布的耐折性、透气性、强力和单位面积质量等各项性能,我国玻璃纤维纱支规定正负不得超过10%。
    纺织均匀性方面,主要存在经向张力不均和纬向纱线(特别是膨化纱)不均的问题。经向张力不均除了GB7687中规定的"松经"等疵点外,主要是所谓的"松紧边"现象,它会导致表面处理时,布两边吃料不均,致使左右两边形成色差和一边干一边潮的现象。影响含胶量的均匀性,进而影响耐折、耐磨等性能的均匀性。纬向膨化纱不均主要是膨化纱的膨化效果不均匀,导致布面一段纱线比较膨松,一段纱线较紧,布面出现横条纹,影响外观和过滤效果。张力不均还对透气性有着重要的影响,表现为透气性波动特别大,同一批布每次测出来的透气性数据都有较大的差异,且离散系数较大,改用剑杆织机织造后情况明显改善,表1是几种布的透气性数据,从表1可看出,美国进口布和剑杆织机布透气性离散系数仅3.0%和2.5%,而普通织机布则高达12.9%。

表1.纺织均匀性对过滤布透气性的影响

序号
美国进口布
普通织机布
剑杆织机布
1
28.3
31.0
39.3
2
26.2
23.1
42.0
3
26.6
30.7
41.6
4
26.6
24.9
41.1
5
27.0
29.4
41.1
平均
26.9
27.8
41.0
离散系数(%)
3.0
12.9
2.5


2.1.2素布的油污问题
    油污对过滤布的性能有着极大的危害,布面上有一点油污经过脱蜡就会变成一个"破洞",既影响过滤布的外观,又影响其使用寿命。同时还严重影响到"成品率",造成成本上升,效益下降。所以在过滤布的生产中要严格控制油污的数量和大小,特别是要对外购素布严把质量关。

2.2表面处理用化工原材料的质量与处理剂的配制
    表面处理用化工原材料是表面化学处理的基础,其质量是表面化学处理质量的保证。从目前具体情况和我们对各种原材料的研究结果看,主要存在的问题是乳液和分散液的稳定性以及有效成份含量等问题。

2.2.1乳液和分散液的稳定性
    稳定性表现得比较严重的主要是胶体石墨乳剂和硅油乳液。
胶体石墨乳剂属悬浮分散液,当其颗粒较粗时更容易沉淀,不但使其有效成份不能充分发挥作用,同时还容易导致配方中其他有效成份沉淀,影响其使用效果。处理液中出现沉淀会给表面处理及其质量带来很多问题,比如:1、浸槽底形成沉淀层,从而影响到处理布的含胶量和透气性等各项性能;2、表面处理机组的托辊容易出现"脏辊"现象,使处理布布面出现竖条纹,从而影响处理布的外观等质量。
硅油乳液较难乳化,水乳液不稳定,容易出现"漂油"现象。"漂油"浸到布上以后,会使处理剂在该处浸不上去,从而使布面出现花斑,影响布的外观质量。

2.2.2 有效成份含量的影响
    各个系列表面处理配方都是经过无数实验确定下来的,其对各种使用的化工原材料都有
一定的要求。根据我们对各种化工原材料进行的系统研究,有效成分含量与其出厂指标差异较大的主要有两种硅油乳液,其出厂技术指标分别为固含量30%和28%,我们实测只有12.8%和18%,二者都与出厂指标相差较大,这就使得该两种组分在配方中的比例严重不足,使FCA、FQ、FS2等系列配方憎水性不好,影响其含胶量、耐折等各项性能和使用效果。表2列出了合格的硅油乳液和不合格的硅油乳液用于FQ配方处理布的性能对比。

表2.化工原材料对过滤布性能的影响

性 能
不合格原料
合格原料
强 力(N/25mm)
2229
2385
耐折(次/15mm.1kg)
3070
4327
含 胶 量(%)
1.74
1.75

2.2.3 处理剂的配制的影响
    表面化学处理用处理剂中各组分之间都有着内在的联系,处理剂的配制都有一整套完整的工艺,必须严格按照工艺要求配制,包括加料顺序和操作规程。处理剂配制不当,主要是会引起处理液的稳定性不好,从而影响表面处理滤布的外观质量和含胶量,进而影响强力、耐折、耐磨、透气性及破裂强度等各项性能。

2.3热清洗工艺的影响
    热清洗俗称"脱蜡",是将素布的石蜡浸润剂经过高温部分烧除,使其残留量保持在0.25左右,强度保留率控制在70%以上。达到容易浸渍处理液,并且经过处理以后,强度能恢复到或超过素布的水平,而其它性能诸如耐折、耐磨等可大幅度提高之目的,同时还起到"热定纹"的作用。
    脱蜡工艺控制不当会影响处理剂的浸渍和滤布的含胶量、强力、耐折、耐磨、等各项性能,还会造成脱蜡布有色差,从而影响到处理布的颜色,这在配方系列FQ、FS2等配方中表现更为明显。具体分脱蜡过头和脱蜡不够两种情况。由于过滤布要求保留强度较高且对外观颜色无特别要求,因而采用中温脱蜡,脱蜡温度控制在380-480℃之间。正常情况下,脱蜡布应是金黄色,脱蜡不够时布面发白,其石蜡浸润剂的残留物一般都在0.35%以上,在表面处理时会影响处理剂的浸渍,致使处理布含胶量偏低,各项性能指标不好,脱蜡过头时布面发灰,滤布强力损失过大,使表面处理后强力偏低。

表3.脱蜡程度对过滤布性能的影响

脱蜡程度
含油(%)
强力(N/25mm)
径向
纬向
脱蜡不够
素布
1.63
1728
1510
脱蜡布
0.43
1496
1394
处理布
2.56
1736
1508
正 常
素布
1.28
1648
1468
脱蜡布
0.28
1434
996
处理布
2.81
1750
1582
脱蜡过头
素布
0.80
1826
1388
脱蜡布
0.07
1428
1152
处理布
2.20
1656
1240

2.4表面处理机组和处理工艺的影响
    表面化学处理就是将脱蜡布浸渍处理剂后,经过预烘、烘焙等工序,将浸渍液烘干并使其在纤维表面成膜,达到保护纤维,使其免受化学腐蚀,并提高其耐折、耐磨和憎水性等各项性能之目的。
    表面化学处理时,干燥的织物须用极小的张力导入并引出浸槽,轧辊要保持高度平行,其压力在保证能轧除多余的处理剂的情况下要尽量的小,一般连续纤维滤布轧余率控制在50-65%,膨体纱滤料轧余率控制在70-85%,而针刺毡的轧余率控制在200%左右。辊速必须与布速保持同步以避免带走浸渍液中的微细颗粒组分。各导辊之间须保持较好的平行度以避免布的跑偏。织物受潮会影响浸渍,使布面出现花斑;张力过大也会影响浸渍,使处理布含胶量偏低:辊速与布速不能保持同步时,就会造成"括料"现象,使过滤布表面的"毛毛"和浸渍液中的"四氟、石墨和成膜剂"等组分粘附于辊子表面,形成"脏辊"现象。

表4 处理工艺对滤布憎水性的影响

时间(min)
处理车速(rpm)
1300
1100
900
1
3
0.9
0
2
4.3
1.5
0
3
5.3
2.3
0
4
5.8
2.9
0
5
6.3
3.1
0
10
8.1
5.1
0
15
9.3
5.9
0
30
11.0
7.4
0
60
11.4
8.9
0.3
120
11.7
10.3
0.4
60×24
-
20.0
2.7

注:上升高度越小越好。

    炉温和停留时间必须保持平衡,炉温必须控制在能使成膜剂成膜的最佳温度,停留时间也要合适。炉温过低就达不到应有的预烘效果,炉温过高会使成膜剂等组分变色,使处理布形成色差,并可能使布的手感发硬,影响处理布的各项性能。停留时间过短会导致成膜不完全,甚至布未烘干,造成处理剂与纤维结合不牢,表现为掉色、憎水性不好等现象;停留时间过长会影响产量,浪费能源和人力资源等。
    表4是0.5mm厚中膨斜纹布RH配方不同工艺处理的数据,其中,1300rpm处理布样经18小时水渍已上升至试条顶端,而900rpm处理布样经30分钟水渍还没有上升。从而可明显看出900rpm的处理工艺对提高处理布憎水性最好。

3.产品质量疵点产生的原因及解决办法

疵点名称或异常现象
产生原因
预防和消除办法
布面花斑
织物受潮(水渍)
妥善保管织物
硅油乳液漂油
外购硅油乳液质量严格把关
辊上有脏物
及时清理脏辊
布面横条纹
膨化纱膨化不均
提高膨化纱质量
纬纱疵点
提高纺织质量
布面竖条纹
辊上有脏物
及时清理脏辊
纺织疵点
提高纺织质量
不规则条纹
布面有浮纱
清除浮纱
导辊上有纱线缠绕
清除导辊纱线
布面扭曲
松紧边
提高整经质量
张力太大
减小织物脱蜡和处理时的张力
布面色差
脱蜡不均
控制脱蜡工艺,提高脱蜡质量
焙烘温度波动
控制焙烘温度,使之不要过高
炉温不均匀
检查炉膛温度并修正
布各处吃料不均
检查原因并改正
疵点名称或异常现象
产生原因
预防和消除办法

布吃料不均
张力不均(松紧边)
提高整经质量
辊轧压力不均
调整辊轧压力,使之均匀
轧辊不平行
调整轧辊平行度
布面油污
织造
提高织造质量,控制油污产生
脱蜡时油滴到布上
定时烧炉,清理炉膛和炉门脏物
布面掉色
处理剂未成膜
提高焙烘温度,延长焙烘时间
布跑偏厉害
收卷辊不水平
校正收卷辊水平度
导辊不平行
校正各导辊平行度

左右干湿不均
炉膛温度不均
检查炉膛温度并修正
布松紧边
提高整经质量
轧辊左右压力不均
提高轧辊平行度和轧辊压力均匀性

温度上不去
电热元件损坏
检查并更换
车速太快
降低车速

含胶量偏低
脱蜡不够
提高脱蜡温度或降低脱蜡车速
织物张力太大
减小织物处理时的张力
导辊括料太厉害
调整设备结构,保持辊速与布速一致

憎水性差
处理剂成膜不充分
提高焙烘温度,延长焙烘时间
化工原材料质量不好
检查原因并改正

透气变小
浸料槽沉淀厉害
清洗浸料槽
机组张力过大,布变形厉害
减小处理时布的张力

脱蜡时无明火
炉温偏低
升高炉温
布含蜡量低素
提高素布含蜡量
脱蜡时油滴到布上
炉门处滴油
烧炉
炉膛或炉门处掉脏物
清理炉膛或炉门
脱蜡时前段炉温低,后段炉温高,且控制不住
手动电热功率设置不当
检查并调整
电炉前段温度太低
升高前段炉温
车速太快
降低车速

4.结语

    玻璃纤维滤材的生产工序较多,产品质量较难控制,认真总结影响玻璃纤维滤料表面化学处理质量的各种因素,严格控制玻璃纤维滤材表面处理的各个环节是一项长期的工作,是一项群众性的工作。只有牢固树立"质量第一"的思想,长期不懈地狠抓不放,才能把它做好,将它保持。
    本人根据笔者在车间生产的经验和体会,对影响过滤布表面处理质量的因素,进行了简单的分析,许多观点有错误和不妥之处,欢迎批评指正。

     -完-

第6楼:游客8783 [2005/4/25 21:54:51]

http://www.njfilter.com    何朝远

一、 前言

    玻纤滤袋做为袋式收尘器的关键部件,为了保证其在一定温度及张力下能保持较长的使用寿命,在产品的最终检验项目中,滤袋的经、纬向强力检测值就成为判定产品是否合格的重要标志。为了减少由于滤袋经、纬向强力达不到合格标准要求而造成废品,有必要对影响玻纤滤袋经纬向强力各种因素做认真、细致的试验、分析,找出主要因素,以便对其进行有针对性地控制,从而确保产品达到所要求的合格率。在玻纤滤袋中,用连续玻纤布制成的滤袋应用历史最长,使用量也很大,因此,我们首先对它进行了试验。本文仅就试验情况进行初步研究和讨论。

二、 试验情况

1、试验方案的拟定
    根据历史数据和经验,在各种规格的连续玻纤过滤袋产品中,每平米克重越轻的滤 袋越容易出现经、纬向强力不合格的问题。而对于采用后处理工艺来进行玻纤过滤布表面处理的连续玻纤过滤布来说,后处理工序是决定玻纤过滤布性能的最后一道工序。因而,我们选用用于市场需求量较大的CWF300过滤袋的连续玻纤布做为试验对象。首先对其后处理工序中对玻纤过滤布强力可能会产生影响的若干因素进行试验。
经过现场观察和初步分析、讨论,认为,后处理工序中可能会对玻纤过滤布强力产生影响的主要因素有:烘箱温度、收卷速度、收卷张力、含胶量的大小及各被动辊的摩擦。因此,决定在试验时分别对这五个因素进行考查。

2、试验过程
    取12卷CWF300布,先对每上卷取样进行检测,然后,以基本相同的脱蜡工艺参数 进行脱蜡处理,在对每卷也取样检验后,以相同的后处理配方、不同的处理温度、不同的收卷速度进行后处理,以此来考查温度、速度的影响;模仿后处理时的收卷情况把脱蜡布从冷态下的烘箱内空走一遍,以此考查各被动辊的摩擦对玻纤过滤布强力的影响;通过对比不同含胶量情况下的强力值的大小,来考查含胶量对强力的影响。由于收卷张力的定量调整比较困难,只能凭人的感觉来定性地考查收卷张力的大小对玻纤过滤布强力的影响。

三、 验结果分析及数据处理

1、试验结果的初步分析
    从在不同条件下所做出的玻纤滤布的强力测试值来看,试验方案拟定时分析的五个
可能的主要影响因素中,除了含胶量的明显变化对强力有所影响之外(因收卷张力暂时无法定量控制,因而也就不能进行定量分析,至于定性分析下面将谈到),其余三个因素的变化对玻纤滤布强力的变化并没有显示出明显的相关性,而且,对用相同参数、条件处理过的同一卷玻纤过滤布分两次取样进行检测,所测得的强力值差异较大。因而,初步认为造成玻纤过滤布强力指标不合格的主要原因是其素布的强力离散性。

2、试验数据的处理
(1)根据检测数据做强力分布图
    素布、脱蜡布及处理布强力数据分组及分布情况见分布图。从图中可看出,素布、脱蜡布、后处理布不论经、纬向,强力分布基本符合正态分布(其中脱蜡布经向强力分布因分组原因与正态分布有所差异)。
(2) 统计分析
    a、 方差、均值及平均强力保留率计算
    结果见表1

表1 (单位:N/cm2)
项目名称 强力平均值(X) 标准差(S) 强度保留率
径 向 纬 向 径 向 纬 向 径 向 纬 向
素 布 1405 1199 129.6 110.8    
脱蜡布 1072 923 104.5 93 76.3% 77%
后处理布 1230.6 1056 138.4 72.7 87.6% 88%

 

    b、 分析
    从表1中可看出,经脱蜡处理后的强力下降,这主要是因为玻纤表面浸润剂去除后, 其对玻纤的增强作用也随之去除。强力的离散性指标S相对于素布也有明显减小,经、纬向强力离散性分下降19.4%和16.1%,。由于脱蜡后经、纬向强力平均下降23.7%和23%,所以离散性也应等比下降,但通过比较,很明显,脱蜡后强力离散性减小比例不够。这说明在400℃左右温度下,对下每一个试样来说,玻纤强力下降的幅度并不相同,从而造成强力离散性增大。高温下玻纤强力下降的主要原因有二个:一个是热应力的产生。但一般来说,在原丝的原料及生产工艺基本相同的情况下,其对玻纤强力的影响也应基本相同。第二个就是原丝表面缺陷的影响。原丝表面的缺陷在受热后会有所扩大,而这些表面缺陷情况会因各种不同的成型条件的影响而各不相同,这就扩大了受热后强力的离散性。
    从表1还可看出经后处理的玻纤布的强力有所恢复,同样,如果没有其它因素的影 响,按照强力的恢复比率,强力的离散性也应同比例扩大。但是,实际情况是:经向强力离散性扩大幅度过大,而纬向强力离散性却有明显减小。从这一现象来看,后处理过程中,处理液对玻纤布的强力有明显增强作用,而且主要是修复了玻纤表面缺陷。表面缺陷多或大的纤维被修复的作用更明显。这也许是纬向强力离散性显著减少的主要原因。对于经向来说,为何会有相反情况发生呢?初步分析下来,原因很可能是试件在试验过程中,布的径向始终受收卷牵引力作用,而纬向基本不受牵引力作用。有无牵引力的作用,是布的径、纬向在后处理过程中唯一的不同之处。由此看来,牵引力的大小及稳定性应对处理布的强力有较大的影响,这一点还有待进一步验证。

四、 强力离散性的质量控制

    为了对玻纤过滤袋的强力进行质量控制,可以从两方面进行工作,一方面就是对玻 纤过滤袋生产过程中的强力影响因素进行研究、分析,并找出主要因素,有针对性地解决,这是强力质量控制的根本,但要做到这一点,还有许多细致的基础工作要做。另一方面就是采用恰当的质量检测评判方法,以确保达到企业所要求的合格率,这只是一个质量控制的技术问题,比较容易做到。在此我们仅对此问题进行讨论。
    玻纤过滤袋产品检验的企业标准正在审批中,根据这一标准,连续玻纤过滤袋最终产品的经、纬向强力标准的下限分别为1200N/cm2和1000N/cm2。目前,玻纤滤袋强力检测的判定方法通常是,取一组抽样进行检测,测得的每个样品的强力值后,计算其平均值,并把这个平均值与强力标准的下限值做一般性的比较,大于标准下限值即判该批产品合格;低于标准下限值的则判为不合格。这种判别方法不够科学、准确,没有考虑抽样样本整体强力值的离散性问题,因而,也就无法真正保证产品整体的合格率。

1、某一指定的合格率条件下的判别方法
    由于玻纤过滤袋产品的强力离散性是客观存在,为了保证通过检验判定为合格的产品整体能达到所要求的合格率,就必须采用科学的统计方法,根据抽样检测值进行可信的判定。一般来说,常用的方法是,在肯定产品整体的强力分布符合正态分布的前提下(这在我们的试验数据处理中已经得到证实),针对某批产品抽样检测的结果,算出样本强力平均值X及样本标准差S,再按下式进行判别:
(X-Xmin)/S≥∣uα∣/√n ……①
    式中:
    S:样本标准差。
    X:抽样的强力平均值。
    Xmin:检验标准规定的强力值下限。
    uα:某一合格率条件下由数理统计t分布表中查得的数值。
    n:样本个数。
当满足①式时,判定该批产品合格,否则为不合格。一般情况下,合格率的选取是根据企业自身的要求来确定。

2、上述判别方法的原理
    一般来说,用样本强力平均值X与检测标准强力下限值Xmin进行比较,并以此来判别该批产品是否合格,实际上就是把样本强力平均值X当成该批产品的总体平均值来与检测标准进行比较、判断。但是,根据数理统计原理,由于强力离散性的存在,以X代替总体强力平均值,就必然有一个置信度的问题,也就是总体强力均值的置信区间问题。
    ①式的物理含义是很明确的,因为,如果仅以抽样检测的强力平均值是否大于或等于强力检验标准的下限来判定一批产品总体强力的均值是否合格,由于强力离散性的存在,当抽样的平均值接近检验标准规定的强力下限时,总体强力的均值就会有很大可能低于该下限值,也就无法保证被抽样的该批产品整体的合格率。以单侧检验的极端情况为例,如果抽样的平均值等于检验标准的下限值,该批产品的合格率就只能达到50%,见图A。
    对应于不同的置信度,任一样本的均值X必然存在相应的总体均值置信区间。对于质量检验来说,样本总体均值的置信区间必须落在检测标准所允许的范围内。因此,在进行抽样检验时,就必须根据产品的合格率要求,考虑离散性问题,在与合格率要求相对应的置信度前提下,以样本均值X估计出样本总体均值的置信区间,并以区间的上限或下限与检验标准规定的上限或下限进行比较,这样才能保证样本总体的合格率。
    从图B及①式可以看出,在单侧检验的情况下,当Xmin、X、S及n确定后,uα即为定值,也就是说该批产品的合格率也就确定了。显然,在S和n一定的情况下,Xmin与X之间的距离越小,∣uα∣的取值也就越小,判定为合格的该产品的实际合格率也就越低,为了保证一批经检验的产品的总体合格率,就必须先由所要求的合格率(置信度)查出uα,再由①式来判定该批产品是否满足合格要求。

3、实用的标准公式
    在实际应用中,一般是用下式来对样本总体的合格率进行评判:
    (X-Xmin)/S≥K ……②
    式中:
    X、Xmin、S的含义与①式相同;
K值则根据样本个数n、代码字母和检验水平(以不合格率表示),由GB6378-86的表8.1查得。

五、结束语

    综上所述,在现有条件、情况下,采取科学的质量检验方法,是保证企业向客户提供的产品具有较高合格率的一种有效的选择。但是,要想彻底解决玻纤过滤布强力离散性问题,还必须找到影响其强力的主要因素。这就要从三方面开展试验、分析及研究工作。首先,要从玻纤原丝着手,找出生产中,从工艺到装备的各个环节中,影响原丝强力的主要因素;其次,从纺织及其准备工序的各环节中,找出影响素布强力的主要因素;最后,从后处理工序的各环节中,找出影响后理布强力的主要因素。并在此基础上,针对各工序中影响强力的主要因素,分别进行深入的试验、分析,找到控制方法,最终达到使玻纤过滤布的强力得到控制的目的。


    

     -完-

第7楼:游客8783 [2005/4/25 21:55:41]

http://www.njfilter.com    周维真

一、 前言

    袋式过滤器(以下简称袋滤器)是回收贵重工业产品、消烟除尘的最有效过滤设备之一,滤料是袋滤器的心脏,滤料的品质决定了袋滤器的运行状况和捕集效果。
    玻璃纤维过滤材料是具有耐高温、耐腐蚀、表面光滑、易清灰、尺寸稳定(断裂伸长率仅3%)等优点,是过滤高温、高湿、有毒成份微细烟气粉尘的理想滤料,广泛应用于炭黑、化工、水泥、钢铁、冶炼、毡材、公用锅炉等行业的产品收集及烟气净化。
    我国玻璃纤维过滤材料的产生与发展是与我国工业发展环保要求的提高息息相关的,随着我国对烟气成份、粉尘含量排放标准的不断提高、各行业对烟气过滤的不同要求,以及袋滤器设计、制造的不断改进和提高,对玻纤滤材的性能、寿命也提出了更多的要求,促使玻纤滤料从品种单一,过滤性能一般、研究开发到品种多样、过滤性能优良的一个新兴工业部门。我国炭黑工业是最早使用玻纤滤材收集微细炭黑产品的行业之一,在我国袋滤器的设计、制造、应用方面也处于领先地位,对推动玻纤滤材的发展起了不可忽视的积极的作用,本文主要回顾炭黑行业袋滤器所应用的玻纤滤料的发展。

二、 从机织圆筒滤袋发展到用三针六线机缝制各种形状的滤袋。

    六十年代初,滤袋一般都织造成圆筒形,不经任何处理就直接挂入用砖砌成的袋滤器中,采取内滤方式,炭黑由下灰斗收集,过滤后的干净空气由烟囱排出,虽然玻纤滤材比以往使用的棉、麻、丝、毛耐温性及使用寿命有所提高,但由于未经处理的玻纤滤料耐曲挠、耐磨性能较差,不久南京玻纤院就研制了第一代表面化学处理的圆筒过滤布,在织造过程及经过多导辊的表面化学处理机组进行处理过程中,布边受 压,因此圆筒过滤布在使用过程中,滤袋折边处首先断裂,为了改进圆筒过滤布,布过易压坏的弊病,七十年代中期引进了三针缝纫机,滤布先织造成平幅布,再经表面化学处理(提高玻纤滤料的耐折、耐磨性能等 后),根据不同用户的要求,可缝制成圆袋、 袋、梯形袋以及各种异形袋,不仅满足各种袋滤器的设计要求,还提高了使用寿命,这项技术获得全国科学大会的嘉奖。

三、 表面化学处理技术的发展:

    1940年美国发明了玻纤滤布用有机硅进行表面化学处理的技术,经处理的滤布在高温下的耐折、耐磨等性能均得到改善,使玻纤滤材本质上的缺点得到一定克服,国外把有机硅表面处理技术称之谓第一代处理方法,其表面在炭黑及其它行业收集微细工业产品获得成功。
    为了提高有机硅处理的滤布的使用性能,国外在配方中加入了聚四氟乙烯,使滤布的耐热性提高到260℃,其耐曲磨性能也得到进一步提高,称之谓第二代处理方法。
    六十年代国外的表面处理技术又进一步提高,配方中出现了微细的石墨悬浮分散组,不但保证了高温下滤布的润滑性能,而且使配方中的有些组分在高温下,不易分解,从而使玻纤滤布的使用温度进一步得到保证,这就是玻纤滤布的第三代配方。
    进入七十年代以后,随着玻纤滤布应用领域的不断拓展,美国又出现了[TEFLON-B]处理,使滤布的抗挠曲、抗磨性能又有进一步的改进,同进又出现了耐酸处理配方,耐腐蚀处理配方等等一系列新的处理方法,使玻璃纤维滤布的表面处理技术进入第四代处理方法。
    为了缩短与国外玻纤滤材的差距,我院六十年代开始就研究各种提高滤布性能的处理配合,尤其是八十年代后在化工部、国家建材局及国家环保局的大力支持下,立专项研制出PSi系列配方,类似国外第三代处理方法,FA系列配方相当于[TEFLON-B]涂层配方,FQ系列憎水、柔软配方。凡耐酸处理配方、高耐折处理配方以及RH憎水耐腐蚀配方等等,以上处理技术多次获得省、部级科技进步奖。

四、 滤料品种多样化:

1、玻纤连续纤维过滤布
    滤料的组织、结构与过滤特性是密切联系的六十年代及七十年代初,国内主要研制、开发中碱、无碱连续纤维滤布,有斜纹、缎经纹,厚度一般在0.3-0.5mm左右,适合于过滤风速0.3米/分以下,除尘效率在99.0%左右。七十年代中出现了纬二重连续纤维滤布,厚度在0.5-0.65mm,过滤风速可在0.5米/分,除尘效率也稍有提高,适合于仅吸或反吹清灰的袋滤器。

2、玻纤膨体纱过滤布
    70年代中到80年代后期研制开发出玻璃纤维膨体纱过滤布、所谓膨体纱就是利用高压气流,通过特定的变形加工喷嘴,对连续纤维丝束进行膨化加工,使之形成无规则的膨松纤维,从而增加捕集粉尘的表面积与相关厚度的连续纤维滤布相比较,膨体纱滤布的过滤风速可提高1/3左右,系统的运行阻力更低,不仅适用于反吹清灰的袋滤器,厚型的膨体纱滤布(厚度达0.7-1.0mm)过滤风速可达0.7米/分左右,还可应用于较强的施臂脉动清灰方式,除尘效率达99.5%以上。

3、玻纤针刺毡过滤材料
    八十年代经过多年反复研究,研制开发出系列玻纤针刺毡滤料,由于毡层纤维呈单纤维三向微孔结构,实隙率高(达80%以上),对气体的过滤阻力更小,是一种高速、高效的高温滤材,突破了以往玻纤滤布不能在高速脉冲喷吹袋滤器中使用的禁区,解决了高温烟气收尘的袋滤器向小型化发展的问题,根据不同的粉尘颗粒和烟气特点,过滤风速可达1米/分,除尘效率达99.9%以上。

4、复合滤料
    科学技术的发展,使化纤工业研制出多种耐高温、耐腐蚀的新型合成纤维,如商品名为泰氟隆纤维、P-84纤维、莱登纤维(RYTON)……这些纤维在成型过程中可以做成不同形状的横截面,使纤维具有一定卷曲度,因此在机织成各种不同结构的织物,或通过梳理成网、针刺制成毡后,其勾连牢度较大,其耐折、耐磨性能较玻纤强。但是目前对于高温滤料而言,还没有一种十全十美的材料,以上所书的这些纤维是有机高分子化合物,抗拉强度只有玻纤的四分之一左右,其成员(不论是机织滤布或针刺毡滤料)的拉伸伸长率至少在15%-25%,有的伸长甚至达35%左右,因此作为滤料在使用过程中容量伸长,在上进气或下进气;仅吹式反吸清灰的袋滤器中,下口容易造成堆积折叠,影响使用。另外这种新型有机滤料耐腐蚀不如玻纤,价格昂贵,基于以上情况,人们就根据有机纤维和无机纤维(玻璃纤维)的各自特点取长补短,相互渗合,做成一定比例的复合滤料,既延长了使用寿命,满足过滤特别的要求,又降低了成本。

5、覆膜滤料
    覆膜滤料是国际上八十年代后期研制出的一种新型高科技过滤材料,它的原理是把一层具有微孔结构的聚四氟乙烯薄膜,通过高科技手段覆合在各种不同的机织滤料或针刺毡表面,过滤效率可达99.99%以上,出口含尘接近"零排放",具有清灰效果好,能耗低,同时可根据基材特点适当提高过滤速度。

    以上二种新型高科技过滤材料,价格较贵,在某些要求更高的场合可以选用。南京菲尔特过滤材料研究开发中心(南玻院七所)已有相应产品供应。


五、玻纤滤料在炭黑工业中的应用

    炭黑是重油或天然气(煤气)在高温下经裂解及不完全燃烧所得的化工产品,其烟气温度高,且含腐蚀性气体,有毒,从世界范围而言,不同类型的玻纤滤材仍是炭黑工业的首选滤料。
    八十年代中期天津炭黑厂从美国引进15000吨新工艺炭黑生产线,紧接着卡博特炭黑厂在上海落户,德国在青岛投产,使炭黑生产的油耗降低,污染减少,产品质量提高,深受国内外轮胎厂及相关用户的欢迎,在短短的十几年国内相继建立了20多条类似的生产线,使炭黑的产质量更上一层楼。针对国内炭黑行业的发展,在八十年代中期,我院对进口玻纤膨体纱滤布进行了全面的性能研究,继而根据国内情况研制出性能更适合炭黑新工艺要求的新型膨体纱滤布,其产品不仅在国内15000吨/年-20000吨/年的新工艺炭黑生产线上应用还大量出口到南韩、台湾、日本以及英、法、东南亚各国的炭黑生产线上应用,收到了理想的应用效果。


1、憎水、耐腐蚀玻纤膨体纱滤布的应用

   苏州宝化炭黑有限公司1999年建成国内年产达20000吨的新工艺炭黑生产线,选用我中心研制的憎水耐腐蚀无碱膨体纱过滤布。 其主袋滤器有关工艺参数如下:

进口管道控制温度: 280℃
进口管道报警温度: 288℃
袋滤器温度: 250~260℃
出口管道温度: 240~250℃
滤袋尺寸: φ127×3.5米
滤袋数量: 288条/箱×8箱=2304条
主袋总过滤面积: 3217.4平方米
反吹时间/箱: 12~15秒
二个箱体反吹间隔时间: 1~1.5分钟
循环反吹一次时间: 8~12分钟
投产初期每个箱体阻力(滤袋阻力): 0.1~0.2kpa
运行九个月后箱体阻力(运行中): 0.7kpa左右
运行九个月后箱体清灰后阻力: 0.42kpa


    经过各单机试运行后,该厂于1999年11月15日正式点火升温,在运行初期,尽管生产设备和工艺参数不断调整,袋滤器中炭黑烟气、温度、成份都有变化,但袋滤器运行一直很正常,出口排放始终达标,直至2001年3月份厂内进行大修。从整批滤袋的外观看无起毛、无明显的折痕,其外表面呈棕色,从外观及使用一年后的测试性能分析(见表一),这批滤袋再运行半年左右就不成问题,但考虑到2万吨/年生产线,生产稳定,检修周期长,这批滤袋也已使用一年四个月,故整批更换。

表一 滤袋物理性能测试数
项目 断裂强度(N/25mm) MIT耐折(/15mm.1.5kg)
经向 纬向 经向 纬向
滤袋原始性能 2490 1445    
使用九个半个月后 上部 1860 860 29100 4711
中部 1750 797 79641 5287
下部 1619 796 33895 5565
使用一年后 上部 1165 500 27233 7333
中部 925 431 28447 3784
下部 740 320 8295 2016
注:MIT耐折测试仪器由美国进口,根据美国ASTM推荐而选购的测 试仪器,测试时的预加强力为1.5kg。

从二十世纪九十年代以来,我们对进口的三种无碱膨体纱滤袋进行性能分析,供读者参考:

表二 进口袋物理性能测试数据
项目 断裂强度(N/25mm) MIT耐折(/15mm.1.5kg)
经向 纬向 经向 纬向
第一种滤袋原始性能 1885 1160 62138 9674
第二种滤袋原始性能 2680 2195 10646 2895
第三种滤袋 原始性能 1110 593 23649 1528
上部 508 210 10588 89
中部 386 130 8355 54
下部 385 230 11684 162

 

2、低排放浓度新型玻纤针刺毡滤料的应用:

   南京玻璃纤维研究设计院所研制的玻纤针刺毡滤料于1990年12月鉴定,该产品在全国几十家炭黑厂应用得到充分的肯定,取代进口,满足引进及 PHR气箱式脉冲袋滤器的使用要求,根据当时要求的出口排放低于50毫克/NM3,本文不再赘述。
    随着世界各国对环保要求的提高,世界范围内对烟尘排放浓度的要求愈来愈高,美国和欧州先进的工业强国在二十世纪九十年代的中后期都纷纷提高了,出口粉尘排放小于18mg/NM3,有的甚至要求低于12mg/NM3。我国自改革开放以来,各工业部门都取得了长足的进展,对烟尘的治理方面也提到了新的更高的要求,尤其对大、中型城市及风景旅游区附近的炭黑厂要求气体对外排放含尘浓度小于18mg/NM3。例一,广东西涠洲岛炭黑厂利用海底石油气生产半 强炭黑,该厂地处北海市,面临著名的旅游区,如出口含尘排放浓度达不到低于18mg/NM3的要求,工厂不得开工,承担此项目的化工部炭研院对过滤器的心脏部件--滤袋的选择十分慎重,通过招标、论证、考核,最终选择了南京菲尔特过滤材料研究开发中心(南玻院七所)研制生产的低排放新型玻纤针刺毡。
具体工艺参数及技术要求如下:

入口气体含尘量: <20g/m3
出口气体含尘量: <18mg/NM3
工作温度: ≤260℃
工作压力: 1500-3500Pa
脉冲喷吹压力: 0.3-0.4MPa
过滤阻力: 500-1500Pa
使用寿命: >6个月
滤材: 低排放新型玻纤针刺毡
滤袋规格: φ200×3200

    该生产线从1999年8月投产,经在线粉尘浓度检测仪检测,袋滤器排出尾气的炭黑粉尘浓度小于10mg/NM3,完全满足现行国家标准,小于18mg/NM3,袋滤器至今运行正常,滤袋无一破损。
    例二,色素炭黑的颗粒比轮胎用炭黑颗粒更细,某用煤气生产色素炭黑的工厂使用我们研制的新型玻纤针刺毡滤袋,生产近三个月,监测结果如表三:

表三 烟尘监测报告单     监测时间:2000.8.15
监测项目 单位 2#除尘器出口数量 4#除尘器出口数量
大氟压力 Pa 100620 100620
烟气温度(烟囱) 160 147
烟道静压 Pa 108 147
烟气平均动压 Pa 120 194
烟气流量 Nm3/干气/时 16874 22052
烟气浓度 Mg/Nm3 11 10
排放速率 公斤/小时 0.2 0.2

注:1、袋滤器过滤温度≤250℃
      2、每只袋滤器使用φ200×3200滤袋368条

六、延长玻纤滤袋使用寿命的探讨:

     滤袋的使用寿命究意该多长,对研制、生产和使用单位都是一个十分敏感的问题,研制、生产单位希望自己生产的滤袋使用寿命长,制出品牌,得到使用单位的信赖。对使用单位而言,滤袋使用性能好坏,以及使用周期的长短,更直接关系到工厂的环保效益、经济效益的成本。
    如何延长玻纤滤袋的使用寿命,实际上是一个综合性的研究课题,本文将从以下三个方面进行探讨:

1、选材必须正确:

    目前国内外炭黑工业收集产品主要是玻纤滤袋,为了适应不同工况条件及不同的袋滤器类型,可选用不同的化学成份(中碱和无碱)和不同结构的玻纤滤料,如袋滤器温度≥250℃时必须选用无碱滤料,以保证高温下的使用性能。如袋滤器是靠反吹或反吸使袋子变形清灰的,从提高过滤效果考虑应选用膨体纱滤料,过滤速度不同,选择不同厚度的滤料。
    如果袋滤器是脉冲喷吹清灰的,则应选用针刺毡滤料,因这种外滤结构的袋滤器,每个袋子中间装有笼形骨架,每次清灰时袋子与骨架间会产生磨擦、碰撞,针刺毡滤料适合这种工况,一般织物(包括膨体纱滤料)很容易磨破而漏灰。

2、滤袋生产过程必须严格把关:

   以上提到的膨体纱滤布和针刺毡滤料都必须经过一系列复杂的生产过程。
(1)膨体纱滤布的生产过程示意图

  ┌ 纬纱膨化  
拉丝→ 退并→ ├→ 织造→ 高温热处理→ 不同配方工艺的化学处理→ 裁袋→
  └ 经纱整经  
缝制→成品包装→ 出厂  

(2)针刺毡滤料生产过程示意图

  ┌ 基布织造  
拉丝→ 退并→ ├→ 针刺→ 化学处理→裁袋 → 缝制→ 成品包装→ 出厂
  └ 梳理→成网  

以上所述的每一道工序都严格按照ISO-9002管理,不合格的产品不流入下一个工序。

3、运输、保管、安装、使用中必须注意的事项:

    (1)运输、保管、贮藏时须轻拿轻放、防止受潮,不宜受重物堆头,仓库堆放的高度以不使包装箱变形为准。
    (2)装袋前检查与滤袋接触部位如骨架,必须垂直,不能弯曲,花板有无脱焊,毛疵等疵头,以免在运行前及运行中磨损滤袋。
    (3)在搬运、安装滤袋过程中,应避免滤袋受到利物刮破、磨损、不准在地面上拖动及人为的踩压、砸压等现象,以防止滤袋的早期破损,雨天不要装袋,滤袋安装时必须垂直,且具有一定的预张力。
    (4)开车时先通入干净热空气,使滤袋温度升到200℃左右,防止热的烟气碰到冷的滤袋时出现结露现象,腐蚀袋底,须用干净热空气把袋滤器中的炭黑烟气排除干净。在内滤式袋滤器中,曾发现 运行了一段时间后滤袋的外表面附着一层白色的盐状物,经分析是 (NH4)SO4结晶物,这层结晶物使滤袋变脆,影响滤袋的使用寿命,此类结晶物析出估计与滤袋多次升温、降温、结露有关。
    (5)由于各生产厂所用的原料油来源不同,其成份如含硫量各不相同,以致辞袋滤器运行的露点温度各有高低。要求袋滤器的操作温度必须高于露点温度20-30℃,同时须低于不同材质滤料的使用温度。
    (6)为使滤袋寿命增加到最大值,建议试验方法确定最佳的反吹清灰时间压力,在工艺允许的情况下,延长两次清灰的间隔时间等等,有利于滤袋使用寿命,脉冲清灰的压力最好控制在3kg/cm3(即0.3mpa),根据美国Huyck公司的要求,袋滤器温度不到200℃,脉冲清压压力以1kg/cm2左右为宜。

   总之,玻纤滤袋的研制生产单位应提供更多更新更好能适合炭黑生产工况条件的滤袋,各应用单位对性能、价格及应用特点进行统盘考虑,选用滤袋,想信炭黑生产过程一定能既满足环保要求,又降低成本。

    

     -完-

第8楼:游客8783 [2005/4/25 21:57:05]

    袋式收尘器是回收贵重工业产品、消烟除尘的最有效的收尘设备之一,滤料是袋式收尘器的心脏,滤料的品质决定了袋式收尘器的运行状况和捕尘效率。

    玻璃纤维过滤材料具有耐高温、耐腐蚀、抗结露、以清灰、尺寸稳定等优点,是处理高温、高湿、有毒成分烟气粉尘的理想滤料。广泛用于化工、钢铁、冶炼、建材、热点等行业的产品回收和粉尘处理。

    早在60年代,我们就研制开发出中、无碱连续玻璃纤维过滤材料,滤料幅宽从520mm~1050mm,厚度从0.3mm~0.6mm等几十种规格。适合反吹风清灰的袋式收尘器,过滤风速在0.3~0.6m/min之间,可在280℃温度下使用。捕尘率在99%以上。

    在七十年代,为了提高滤袋的气布比和袋式收尘器的捕尘率,降低袋式收尘器的系统运行阻力,研制开发出玻璃纤维膨体纱材料,有中碱和无碱玻璃纤维膨体纱过滤材料两大类十几种规格。在相同的容尘量下,与连续玻璃纤维滤料相比,系统运行阻力可降低1/4,过滤风速可提高1/3,捕尘率在99.5%以上,可收集粒径在1µ左右的产品。适用于低压脉冲和反吹风清灰的袋式收尘器。

    进入80年代,我们经过多年研究,开发出系列玻璃纤维针刺毡过滤材料。针刺毡是一种三维过滤介质,具有优良的气布比,进一步降低袋式收尘器的系统运行阻力,过滤风速在0.8~1.0m/min之间,可在280℃温度下使用,适用于脉冲和高速反吹风清灰的袋式收尘器。捕尘率在99.9%以上。

    玻璃纤维覆膜滤料是九十年代后期研究开发的新型产品,是在经特殊表面处理配方处理的玻纤基布上,覆合多微孔聚四氟薄膜制成的新型过滤材料。它集中了玻璃纤维的高强低延、耐高温、耐腐蚀等优点和聚四氟多微孔薄膜的表面光滑、憎水透气,化学稳定性好等优良特性。它几乎能截留含尘气流的最大通量,是理想的烟气过滤材料。

    今天,玻璃纤维过滤材料以其品质高和性能优而闻名于国内。今后,我们将一如既往致力于各种过滤材料的研制开发,为我国的环境治理和资源综合利用作贡献。

玻璃纤维过滤材料在工业捕尘上的应用

应用行业
使用部位
使用目的
推荐的玻璃滤料
炭黑
炭黑生产线
回收炭黑
耐高温、耐腐蚀的玻纤膨体纱和针刺毡
水泥
回转窑、立窑、篦冷机、烘干机、磨机
煤气净化、烟尘治理
耐高温、耐腐蚀的玻纤滤料、抗结露玻纤滤料
冶金
高炉、电炉、转炉、烧结炉
煤气净化、烟尘治理
耐高温、耐腐蚀的连续玻纤布和玻纤针刺毡
有色冶金
冶炼炉、贵铅炉、阳极炉、闪烁炉
回收贵金属环境保护
耐高温、耐腐蚀玻璃纤维滤料
化学
电石炉
粉尘治理
耐高温的连续玻纤滤料
发电厂
燃煤锅炉
粉尘治理
耐高温的连续玻纤滤料
机械
冲天炉
粉尘治理
耐高温的连续玻纤滤料
玻璃纤维滤料的选用

    玻璃纤维过滤材料的优点是耐高温、耐腐蚀、抗结露、易清灰,尺寸稳定等,但其耐曲挠性能差。因此在滤料的选中要注意以下几点:

1.选取合适的过滤风速

    玻璃纤维与合成纤维相比,耐折性差,所能承受的过滤负荷低于合成纤维过滤材料,所以要根据玻纤滤料的品种、规格选取合适的过滤风速,有利于延长使用寿命,提高过滤效率。

滤 料 种 类 适用过滤风速(m/min)
连续玻璃纤维过滤布 0.3----0.6
玻璃纤维膨体纱过滤布 0.4----0.8
玻璃纤维针刺毡过滤材料 0.7----1.0

 

2.处理配方的选择

    不同的行业,不同尘源产生的烟尘,粉尘特性、含湿量、化学成份存在很大差异。针对不同的除尘点建议采用不同配方处理的玻璃纤维过滤材料,详见下表。

配方类别 应用领域
FCA 低温、含湿量高的烟尘。如烘干机、磨机等
FQ 高温烟尘、水泥转窑
Psi 高温烟尘、如水泥立窑、钢铁等
RH/RC 高温、酸性、含湿的烟尘,如水泥立窑、回转窑、炭黑等
FS2 用于冶金、钢铁行业,如高炉煤气净化、转炉、电炉除尘
AR 高温、酸性烟尘,如燃煤锅炉、电厂、垃圾焚烧炉等
TFB 高耐折处理配方,大型炭黑生产线等
3.清灰方式的选择

    考虑玻璃纤维不耐折的性质,织物滤料采用低压反吹风清灰,针刺毡采用脉冲清灰。平方米克重在700克以上的玻璃纤维膨体过滤布可采用回转反吹或低压脉冲喷吹清灰方式,但要求袋笼骨相对较密,以减少其相对变形幅度。
    总之,在设计、使用时,从各种过滤材料的特性出发,将有利于发挥过滤材料的最佳效用,达到良好的使用效果。

第9楼:游客8783 [2005/4/25 21:58:48]

黄立刚 吴启友 田德周 程勇 宋全栋
(信阳钢铁公司)


摘 要:信钢自1987年首次采用高炉煤气布袋除尘工艺,先后改造了原洗涤塔—文氏管式湿法除尘工艺。主要采用内滤式、加压反吹布袋除尘工艺。在生产中经常被迫放散反吹,浪费能源和污染环境。而且布袋使用寿命短,更换频繁,使得生产运行成本较高。2002年起将内滤式除尘工艺改造成外滤式脉冲反吹工艺。本文重点分析并探讨了高炉煤气内滤式脉冲反吹布袋除尘设备改造设计。
关键词:高炉 布袋 除尘 设计

1 概述
  为改善高炉煤气质量、提高滤袋的使用寿命、降低煤气的放散率,节约能源和考虑到公司新上轧钢厂,煤气紧缺的实际情况,我们对信钢炼铁厂四座高炉的煤气除尘系统进行了改造。
  信钢炼铁厂四座高炉原来的煤气除尘系统采用大布袋内滤式除尘、放散反吹工艺。既污染环境,又浪费能源介质。氮气反吹煤气除尘系统则采用外滤式工艺,基本杜绝煤气的放散,而且,可以增加约61%的过滤面积,使滤袋的使用寿命大大提高。
2 原始状况
  信阳钢铁公司现有四座120m3高炉。自1998年对1号高炉煤气除尘系统改造后,四座高炉都采用大布袋除尘器。布袋直径为Φ300mm,布袋长度为6800mm。其中,1、2、3号高炉煤气布袋除尘系统采用下部进气,内滤式,3号高炉采用上部进气,内滤式。四座高炉煤气除尘系统中,均设计有闭路反吹系统,1、2、4号采用AI-180煤气加压风机加压煤气进行反吹,3号采用罗茨风机加压煤气进行闭路反吹。
  通过几年的运行,上述反吹方式有以下多方面的弊病:
  (1)由于我厂煤气中含水含尘量较大,在煤气加压时对煤气加压机磨损严重,特别是对罗茨风机的影响更大。
  (2)煤气在管道内流动时,其中所含的饱和水沿途凝结,反吹时煤气凝结形成的水雾喷在滤袋上,造成滤袋上部板结。长时间运行后,使滤袋面积逐步减少,影响除尘器的过滤效果。
 (3)由于反吹管道未作保温,煤气在管道内流动时沿途降温,体积流量减少,反吹时对滤袋的反吹力减弱,使本来就较弱的反吹能力进一步降低,所以反吹效果较差。
  (4)反吹时需要多个阀门连锁动作,反吹效果受阀门动作时的一致性和动作速度的制约,反
吹效果连续稳定性差。
  (5)反吹时需要启动风机、阀门及液压系统,设备多,程序繁琐,操作复杂,而且煤气中含尘对阀门的磨损也比较严重。
  (6)放散反吹时,放散的反吹煤气对反吹管道磨损严重,管道在使用一年后就被磨破,泄漏煤气严重,需要经常对管道进行修补。
  由于高炉煤气除尘加压反吹存在的种种问题,我公司的高炉煤气除尘加压反吹系统一直没有得到正常使用。布袋除尘反吹主要依靠放散荒煤气反吹,造成煤气大量放散,既浪费能源,又造成环境污染,而且由于反吹力较弱,反吹效果也比较差,使反吹次数增加,工人的劳动强度加大,因为煤气除尘系统造成的高炉休风时间居高不下。
3 煤气除尘设备改造设想:
  鉴于系统的运行状况,2002年我厂对各个高炉的煤气除尘系统进行了全面改造,主要是改造高炉煤气的过滤方式,增加氮气反吹系统。将现在的大布袋加压反吹,改造为长袋脉冲反吹。借此机会,在改造过程中对原来除尘系统中的不合理管路进行改造。并将电控系统改造为计算机集中控制。各岗位现有人员由巡检员和电视监控系统代替,四座高炉煤气除尘岗位只设一组值班人员,每班设三人。减少值班人员,可节约开支,优化人员组合,提高设备利用率。增加布袋除尘检漏仪和粉尘浓度计,检测布袋的泄漏和净煤气系统的含尘情况,并将检测信号送至计算机,在计算机上进行显示和报警,便于操作工人及时更换滤袋和对系统的过滤情况进行考核。在高炉煤气除尘系统箱体卸灰斗下部适当位置安装热电阻,通过测量卸灰时温度的变化来控制卸灰系统的卸灰量。
  但由于改造在生产过程中进行,时间紧,改造内容多,所以只完成了除尘器长袋脉冲反吹改造和管路系统改造。
4 除尘系统改造
  除尘系统改造主要包括以下几个方面:
  (1)将除尘系统原来的煤气加压反吹改为氮气脉冲反吹。每个除尘系统设一个3m3储气罐,储气罐前设减压阀,将管道氮气进行减压,供除尘器反吹使用。反吹压力为0.25MPa。
  (2)除尘器采用下进气,外滤式。所有管道均布置在除尘器的上部,箱体中设隔板,将荒煤气由布袋箱体上部送到箱体的下部。煤气过滤后,由箱体上部的净煤气管道排出。
 (3)将除尘系统原来的大布袋改为小布袋。设计滤袋直径为1300mm,滤袋长度为6000mm,滤袋骨架分为三节,每节长度为2000mm,骨架采用卡口式连接,滤袋骨架设计配带文氏管,使反吹时反吹风对箱体内煤气产生诱导,在同样的气流和气压状态下,提高反吹风的反吹能力。
 (4)由于原来的箱体高度偏低,为使箱体上部和下部有一个检修和换袋空间,设计中对四座高炉的箱体均不同程度进行了加高,使箱体中花隔板上部的空间大于2000mm,便于换袋时能够抽插滤袋骨架,下部空间在1800mm左右,使操作人员能够站在滤袋的下部检查滤袋的安装情况。
  (5)将系统中原来的不合理管路改为同程式管道系统。使系统中的各个箱体的煤气过滤负荷相等,延长整个系统滤袋的寿命。
  (6)在系统设计时,预留放散反吹管道,以备在制氧机系统检修,停止供应氮气时,临时启动放散反吹系统进行反吹。
  (7)放散反吹管道设计成手动放散阀,防止氮气反吹系统正常运行时,煤气由阀门向外泄漏。除尘系统设计参数见下表。
除尘系统设计参数

项目

1号高炉

2号高炉

3号高炉

4号高炉

箱体数量

6

6

7

7

箱体直径,mm

Φ2956×6

Φ2956×6

Φ2650×6

Φ2956×6

箱体原始高度,mm

8100

8100

7800

8000

箱体增加高度,mm

2500

2500

2700

1700

滤袋规格,mm

Φ1300×6000

Φ1300×6000

Φ1300×6000

Φ1300×600 0

单箱体滤袋数量

135

135

86

86

滤袋总数量

810

810

602

602

单箱滤袋面积,m2

331

331

211

211

总面积,m2

1985

1985

1475

1475

  经过本次改造,除尘器过滤面积大大增加,对提高煤气质量,减少煤气放散,减少环境污染,减轻工人的劳动强度,改善工人的工作环境都具有重要作用。
5 项目实施情况:
  该项目于2002年10月28日开始现场施工。由于改造是在不停产的情况下进行的,为不影响生产,每一座高炉煤气除尘系统的施工分三步走:
  第一、二步各改造两个箱体,待过滤面积增加到足够大时,第三步改造三个箱体,以缩短整个系统的改造时间。现在,3、4号高炉煤气除尘系统改造已全部完成,投入使用。
从三个月运行的情况看,基本满足设计要求,煤气不再泄漏,煤气含尘量小于2mg/m3,而且由于系统操作比较简单,操作工人只需要操作脉冲控制仪和反吹阀门即可完成反吹控制。
  系统反吹采用在线反吹和离线反吹两种形式,运行中以在线反吹为主。该方式的运行操作比较简单,反吹时仅开启脉冲控制仪,即可达到对箱体的反吹。运行工人对新箱体的运行情况反映良好。现在煤气除尘系统只运行六个箱体,另一个箱体备用。从反吹情况看,四个小时反吹一次,每次反吹一遍即可以满足反吹后的压差要求,反吹效果较好。
6 存在的问题
  
(1)由于没有安装布袋除尘检漏仪和粉尘浓度计,操作工人不能瞬时了解煤气的含尘情况,不能确定煤气的过滤效果和滤袋的破损情况,不能对系统进行调整。
  (2)由于控制系统没有进行集中,此次改造没有达到减员增效的目的。
  (3)由于除尘系统箱体灰斗下部没有灰位测量装置,卸灰时,工人盲目操作,经常发生灰斗内的灰卸空,从灰斗跑煤气现象。
  (4)由于此次订购的减压阀门质量较差,氮气压力减不到合适的范围,使得氮气压力较高,对脉冲阀产生不利影响。
  (5)受原始条件的限制,系统的箱体高度、平台设置等不太合理,对工人的操作有一些不利影响。

第10楼:游客8783 [2005/4/25 22:03:08]

大高炉煤气全干式布袋除尘喜获成功

科技质量部 2004.6.28

  用布袋除尘器净化高炉煤气是一种干式除尘方法,我国自1974年试验成功以来已经过了30年,这期间在试验和推广中历经不少挫折和磨难,最终在中小高炉上取得了稳步发展。
  干式除尘完全不用水,并且由于煤气质量好、有利于节能和环境保护,因而有很好的经济效益和社会效益,受到各方瞩目。经过多年实践,人们逐渐认识到这是煤气净化发展的良好方向。
  我国在中小高炉上已经推广、普及这一技术,但要在大高炉上使用,由于技术要求高,情况并不容乐观。
  今天,随着首秦1200m3高炉一期工程的顺利生产,由北京首钢设计院总包的全干法除尘系统也经受住了生产实践的检验,运行良好。
  这一全干法除尘系统的良好运行,意味着干法除尘系统在大高炉上的使用获得突破性成功,也表明作为多项相关专利技术拥有者的北京首钢设计院已经掌握了全干法除尘从设计、施工组织到投产护航的全套技术。

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